發布日期:2022-04-22 點擊率:57 品牌:組態王_Kingview
關鍵詞: 給煤機; PLC; 遠控; 組態王
0 前言
大同煤業集團馬脊梁集運站以前主要使用電機振動給煤機、輸送帶把洗煤廠精洗過的煤送至裝車系統,電機振動給煤機存在煤塊破碎率高、易堵塞、噪聲大、給煤量小、給煤量無法調節等缺點,為了減少裝車時間、精確控制裝車量,設計了基于PLC控制的新型遠控液壓給煤機,主控計算機安裝在集控室,距現場PLC 的距離大于300 m,在組態王組態的人機控制界面上可控制給煤要求的閘門開關、破拱、振動等動作;通過旋轉編碼器精確控制閘門旋轉的角度,從而精確地控制給煤量;并能直觀地在控制界面上動態顯示。主控計算機與PLC 之間采用MPI 通訊協議,實現了數據的遠距離傳輸。可直接觸摸屏幕進行控制、也可用鼠標點擊控制,操作簡單、靈敏,能夠實現就地控制,也可實現遠距離(>300m)控制。
該給煤機運行1 a 多以來, 改善了現場工作環境,減少了操作人員的裝車時間,運行安全可靠,使用狀況良好,更好地滿足了生產要求。
1 液壓系統的工作原理
給煤機具有液壓破拱、振動給料、弧形閘門轉動等控制,液壓控制系統原理如圖1 所示。
液壓系統中,換向控制集成塊4、6 通過液壓缸5 的活塞桿控制弧形閘門的轉動, 換向控制集成塊10 通過液壓缸9 的活塞桿實現破拱動作。在電磁溢流閥12 卸荷情況下,電動機空載起動。旋轉編碼器為Autonics E40s-1000 型,每轉發出1 000 個脈沖,通過平行四邊形機構與閘門轉軸相連接,能保證兩者旋轉的角度相等。
液壓泵1 啟動后, 液壓油通過單向節流閥2 流入蓄能器3,當蓄能器中的壓力達到壓力繼電器11的調定壓力后,11 發出信號, 電磁溢流閥12 失電,液壓泵卸荷。液壓泵1 正常工作時,當換向控制集成塊6 中的A 口與C 口、B 口與D 口相通時, 弧形閘門開啟;當換向控制集成塊6 中的A 口與B 口、C口與D 口相通時,液壓缸5 活塞伸出,弧形閘門關閉。突然停電時,液壓泵1 停止供油,換向控制集成塊4 的A1口與B1口、C1口與D1口相通, 在蓄能器3 中的高壓油的作用下,弧形閘門關閉,避免煤倉中煤繼續落到輸送帶上, 造成輸送帶無法啟動現象。
2 遠控系統結構與工作原理
該遠程控制系統可控制6 臺液壓給煤機。其組成:elo 觸摸屏;610H 型研華工控制機;CP5611 通訊卡、西門子S7-200 226 型PLC;EM221 擴展模塊;EM223 擴展模塊。如圖2 所示。
工控機上裝了組態王5.2 和STEP 7 -Micro/WIN V4.0 sp4。使用組態王組態控制界面。控制界面之一如圖3 所示。
在工控機中加裝了西門子CP5611 通訊卡,工控機與S7 之間采用MPI 通訊協議, 實現信號的遠距離傳輸, 本控制系統中信號的實際傳輸距離為300 m。由于需要控制6 臺給煤機, 控制的動作較多,所以輸入輸出點數較多:輸入48 點、輸出32 點共80 個I/O 點, 而S7-200 226CPU 只有24 個輸入點、16 個輸出點共40 個I/O 點, 不能滿足實際I/O點的需要,加裝了EM221、EM223 兩個擴展模塊。
3 遠控系統的主要功能
根據實際給煤作業的要求,該控制系統有遠控及就地控制2 種功能,為了方便設備的日常保養與維護,就地控制主要實現閘門開關手動、破拱手動、振動點擊手動等控制功能。為了能在裝車集控室遠程控制給煤機,方便、高效地完成煤炭裝車任務,遠控系統主要實現如下的控制功能:
(1)閘門旋轉角度的精確控制
為了精確控制給煤量的大小,就需要精確控制閘門的旋轉角度。所開發的高精度遠控液壓給煤機閘門旋轉角度的理論絕對誤差小于0.2°, 在實際應用中,由于機械摩擦、機械剛度及液壓油彈性的影響, 在旋轉角度為0~78°內, 實際絕對誤差小于1.2°。旋轉角度的控制過程:在控制界面中,按下“閘門開度輸入”按鈕,輸入要求的閘門轉角,根據旋轉編碼器的型號轉換為一定數量的脈沖數,PLC 中高速計數器測得旋轉編碼器的實際脈沖數,當輸入脈沖數與實際脈沖數相等時,閘門停止轉動,保持在要求的位置。本研究所用Autonics E40s-1000 型,每轉發出1 000 個脈沖,脈沖數N 與旋轉角度φ 的關系為
因為脈沖數應該為整數,所以N 值應該取為整數。
(2)破拱控制
當給煤機的上方出現煤拱,需要破拱時,可按下“破拱”按鈕,控制破拱活塞桿的升降。通過PLC內的時間繼電器的合理設置, 點動破拱按鈕一次,可以實現如下的破拱動作:破拱活塞桿上升3 s,到達破拱最高位置;為了減少液壓沖擊,同時也給電磁換向閥一定的換向時間,在此停留1 s,隨后破拱活塞桿下降4.2 s,到達破拱最低位置,完成一次破拱循環。
(3)振動電機控制
在開始給煤之處, 煤倉中的煤處于靜止狀態,為了加快其流動,開機時,在PLC 中設置振動電機自動振動30 s。在工作過程中,當出現煤拱或者下煤不暢時,按下控制界面上的“電機振動”按鈕,2 個振動電機同時振動,要停止振動,再次點擊該按鈕即可。
4 遠控給煤機的特點及應用情況
遠控給煤機與其它型式給煤機相比具有如下特點:
(1)給煤量調節方便、準確在觸摸屏控制界面上,輸入閘門的旋轉角度,傳輸至PLC,PLC 通過旋轉編碼器能夠精確控制弧形閘門旋轉至該角度,從而精確控制給煤量;
(2)噪聲小,低于63 db,比原來使用的電機振動給煤機降低了31 db,在給煤過程中拋灑少,減輕了現場清理的工作量,極大地改善了職工的勞動環境;
(3)運行穩定可靠,不論是數據的遠距離通訊還是液壓系統均運行穩定可靠。能耗低,維修量小,運行費用低;
(4)輸送量大,單臺給煤機可達2 400 t/h,輸送效率高, 裝車時間由原來的3 h 減少到不足2 h,減少了裝車集控人員的工作時間,明顯地提高了裝車作業效率。
5 結語
(1)分析了基于PLC 與組態王的遠控給煤機液壓、電氣控制系統的組成及工作原理。
(2)基于PLC 與組態王的遠控給煤機可實現遠程自動控制。亦可現場手動控制。運行穩定、可靠。
(3)能夠實現給煤量的精確控制,控制誤差小。在旋轉角度為0~78°內,實際絕對誤差小于1.2°。
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